漿紗廠鍋爐 方快鍋爐進入名營企業(yè)500強的290
方快漿紗廠鍋爐在生產(chǎn)煙箱設(shè)備時,不惜投入大量資金也要制造高質(zhì)量的煙箱。GHHL
新增天然氣量優(yōu)先用于城鎮(zhèn)居民生活和冬季取暖散煤替代。原則上不再新建天然氣熱電聯(lián)產(chǎn)和天然氣化工項目。GHHL
化工廠漿紗廠鍋爐水冷壁高溫腐蝕原因有哪些化工廠鍋爐水冷壁高溫腐蝕原因有哪些化工廠鍋爐水冷壁高溫腐蝕原因有哪些1、原煤硫化物分析根據(jù)相關(guān)統(tǒng)計資料可知,煤炭中硫化物賦存以無機硫為主,占到總硫含量的60%~70%,剩下的30%~40%為有機硫。無機硫中絕大多數(shù)以黃鐵礦的形式賦存,硫酸鹽只占到無機硫含量的一小部分,原煤中硫形態(tài)測定結(jié)果見表2.因黃鐵礦對鍋爐結(jié)渣及腐蝕產(chǎn)生較為嚴重的影響,因此在實踐過程中受到人們重視,卻往往忽視了硫酸鹽對水冷壁的腐蝕作用。因此,在具體實踐過程中有必要對燃燒的原煤中硫的形態(tài)進行測定。2、煤質(zhì)分析該化工廠鍋爐采用的煤是50%的無煙煤及50%的煙煤,根據(jù)相關(guān)研究機構(gòu)的煤質(zhì)化驗數(shù)據(jù)可知,該化工廠采用的原煤揮發(fā)分中,結(jié)晶水、CO2等不燃或者阻燃成分含量較高,CH4、H2等可燃物含量較低,揮發(fā)分的釋放溫度要求較高,釋放較為緩慢,煤炭燃燒的時間長,燃燒產(chǎn)生的灰分含量高,容易造成水冷壁上出現(xiàn)還原性成分。3、鍋爐內(nèi)切圓大小分析化工廠鍋爐在設(shè)計前期就考慮到使用混合動力煤,來達到增強燃燒的目的,故而鍋爐的切圓設(shè)計較大,較大的切圓會引起煤炭燃燒后形成的煤粉氣等物質(zhì)出現(xiàn)高溫腐蝕現(xiàn)象。相關(guān)實驗研究結(jié)果也表明了,當鍋爐的切圓直徑在8~8.3m范圍內(nèi)時,離開噴口后的一次風流在上下二次摻風混合作用及上浮氣流共同作用下的偏轉(zhuǎn)明顯較其他切圓大。4、風流及雙通道燃燒器分析鍋爐設(shè)計時就考慮使用煙煤及無煙煤混合的動力煤,因此使用了較高二次風速,較低一次風速,大小分別為43.5m/s、22.5m/s,一、二次風速的較大差異造成了射流剛性的明顯不同。由于受到鄰角的上游氣流及兩側(cè)補氣條件差異的影響,當一、二次氣流從燃燒器噴出后,氣流會出現(xiàn)向背對火焰的水冷壁方向偏移,這時射流速度較小的一次風流較二次風流發(fā)生更為明顯的偏移,使得一次、二次風流之間的分離現(xiàn)象明顯。通過采用長飄帶等相關(guān)試驗分析可知,一次風流的下游部分明顯貼著鍋爐墻壁運動,因此這一部分風流偏離了二次風流方向,煤粉等可燃物在氧氣供應(yīng)不足的條件下燃燒,產(chǎn)生一定量的還原性氣體成分。同時由于采用了雙通道燃燒器設(shè)計,一、二次風流分離偏移現(xiàn)象加劇,一定程度上來說,當鍋爐內(nèi)的回流較強烈時,煙氣的回流效果越好,燃料的燃燒效果越明顯,但回流較強時也會導致一次風流的衰減加劇。雙通道設(shè)計使得燃燒器的出口面積較傳統(tǒng)單通道的出口面積大許多,但同樣使得一次風流的出口速度大幅降低。綜上分析,雙通道設(shè)計及一、二次風流速度差異,使得一次風流的剛度降低明顯,風流偏移現(xiàn)象嚴重,容易出現(xiàn)水冷壁的高溫腐蝕。2.5原煤的粗細度分析鍋爐的原煤制粉系統(tǒng)是依據(jù)燃燒的原煤煤種及煤制而設(shè)計的,當采用質(zhì)量較差的煤質(zhì)時,制粉系統(tǒng)的負荷增加,分離效果降低,導致煤粉顆粒度增加,煤粉的粗細度對鍋爐的高溫腐蝕有明顯影響,當煤粉的顆粒加大時,容易出現(xiàn)鍋爐內(nèi)燃燒的火炬長,降低煤粉的燃燒效果,未完全燃燒的粗顆粒煤粉在鍋爐水冷壁附近黏結(jié),使得高溫腐蝕現(xiàn)象加劇。GHHL
天然氣中主要成分是烷烴,具有無色無味無毒的特性,燃燒時產(chǎn)生二氧化碳和水?;緵]有煤炭燃燒產(chǎn)生的灰分、硫等有害物質(zhì),產(chǎn)生的煙氣中粉塵量也很少,排出的煙氣很容易達到我國對燃燒設(shè)備要求的標準,大大減輕對環(huán)境的污染。GHHL
在實際的生產(chǎn)生活中,漿紗廠鍋爐被用來盛裝各種各樣的液體。但是一些工作人員并不知道對于不同種類的液體應(yīng)該采取什么樣的處理措施;還有些企業(yè)采用簡易的鍋爐水處理設(shè)備。這些因素都會給鍋爐造成安全隱患,從而導致安全事故的發(fā)生。3.工作人員綜合素質(zhì)不高GHHL